|
新聞詳情
多種鎧裝熱電偶爆管與泄露原因解決于分析概 述: 主要對西區(qū)自備熱電廠燃氣鍋爐的屏式鎧裝熱電偶連續(xù)發(fā)生 3 次爆管事故的原因,從工藝設(shè)備和控制兩個方面進行分析,并采取了一些改進措施,有效避免了此類事故的再次發(fā)生,為鍋爐安全穩(wěn)定運行提供了重要保障。 1 概述 屏式鎧裝熱電偶位于在爐膛上部,直接吸收爐膛的輻射熱和高溫煙氣對流熱,所以屏式鎧裝熱電偶是在高溫和高壓環(huán)境下工作的,鍋爐在運行中,如果鎧裝熱電偶管子承受的溫度超過極限值,就會發(fā)生爆管等事故。減溫水分為一級減溫和二級減溫,采用給水通過減溫器直接噴入過熱蒸汽中,調(diào)節(jié)蒸汽溫度使之不超,控制鎧裝熱電偶管壁溫度,防止管子過熱爆管。 2 事故概況2016 年 1#鍋爐屏式鎧裝熱電偶在 1 個月的時間里發(fā)生了 3 次爆管事故,均在“U”型彎處,共計 10 根管。爆口特征均為: ( 1) 長約20~30mm,有鼓包現(xiàn)象,斷面粗糙不平整,邊緣為鈍邊。( 2) 周圍有許多軸向裂紋。前 2 次爆管采取掐管措施后投運,第 3 次爆管,直接導致鍋爐被迫停爐檢修。 3 原因分析 前 2 次爆管采取掐管措施后,隔板傾倒導致同組集箱沒有掐斷的管子由于蒸汽短路,管路干燒,再次發(fā)生爆管。另外,根據(jù)爆口特征分析,屏式鎧裝熱電偶管子也是由于長時間超溫導致爆管。 3.2 管壁溫度檢測點工作異常 (2) 熱電偶接線盒位于鎧裝熱電偶管子之間,熱電偶補償導線全部鋪設(shè)在鎧裝熱電偶管子中間的橋架,走向鎧裝熱電偶平臺西側(cè)。鎧裝熱電偶保溫棉外白鐵皮溫度特別高,導致熱電偶的補償導線絕緣層燒壞,也會導致鎧裝熱電偶管壁溫度測量不準確。 橋架所在位置空間狹小,溫度太高,屏式鎧裝熱電偶管壁溫度監(jiān)測顯示異常時,檢修人員無法進入檢修。只有到冬季鍋爐停爐時,才能進行檢修。由于爆管管壁溫度測點測量不準確,崗位人員無法對其進行監(jiān)控,就失去了參考依據(jù),無法對鎧裝熱電偶的運行狀況做出調(diào)整和判斷,導致屏式鎧裝熱電偶一直處于沒有監(jiān)控的狀態(tài)下超溫運行爆管。 3.3 減溫水不能投自動 4 改進措施 (2) 確保鎧裝熱電偶溫度測點準確。制作 12 個固定管璧測溫點的熱電偶固定塊,孔徑為 Φ6mm,安裝有夾緊熱電偶的螺絲,用以替換原來的 8 屏式鎧裝熱電偶壁溫和 4 個一級鎧裝熱電偶熱端出口壁溫的熱電偶固定塊。用 6 米或 3 米的熱電偶代替原來 0.5米熱電偶。另外,對一級鎧裝熱電偶冷端進口、出口和熱段進口的 8個蒸汽溫度測點全部更換為長熱電偶,把熱電偶的接線盒就近分別固定在鎧裝熱電偶平臺的東西兩側(cè)。用耐高溫補償導線代替普通補償導線,并更改線路走向,繞平臺外側(cè)走線,使補償導線遠離高溫區(qū)域。消除了由于鎧裝熱電偶溫度高,導致補償導線燒壞的隱患,達到隨時可以對鎧裝熱電偶溫度進行檢修的目的。鎧裝熱電偶多個溫度測點測量準確可靠,互為參考,實現(xiàn)崗位對鎧裝熱電偶日常運行狀態(tài)的準確分析和判斷,一旦出現(xiàn)溫度出現(xiàn)異常情況,可以及時做出調(diào)整。 (3) 一、二級減溫水 4 個調(diào)節(jié)閥進行移位改造; 把閥門移位到水平直管段上,電動執(zhí)行機構(gòu)由水平安裝改為垂直安裝,解決了閥門和電動執(zhí)行機構(gòu)重心不同心,調(diào)節(jié)閥經(jīng)常發(fā)生卡死的問題,實現(xiàn)減溫水調(diào)節(jié)閥可以投自動,鎧裝熱電偶不超溫的目的。 5 結(jié)語 |