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石油化工裝置中溫度檢測(cè)儀表及控制系統(tǒng)的故障診斷及處理摘要:石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障原因包括:儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素;工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等。重點(diǎn)闡述了鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響;上海自動(dòng)化儀表探討了裂解爐爐前燃料氣壓力指示值偏高、同一管道截面上的熱電偶和雙金屬溫度計(jì)指示值不相等、高壓蒸汽經(jīng)減溫減壓后中壓蒸汽溫度控制達(dá)不到設(shè)定值導(dǎo)致裂解爐多組爐管出口溫度不一致的現(xiàn)象;分析了產(chǎn)生上述現(xiàn)象的原因,并給出了相應(yīng)的解決方案。 筆者依據(jù)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)管理、維護(hù)保養(yǎng)的經(jīng)驗(yàn),以各種現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運(yùn)用儀表工作原理、自動(dòng)控制原理、工藝過程知識(shí)等,分析了故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預(yù)防措施。本文重點(diǎn)以鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、熱電偶接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,探討溫度測(cè)量中常見的故障,并給出了相應(yīng)的解決方案。 1 鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線對(duì)溫度測(cè)量的影響 1.1 故障現(xiàn)象 裂解爐F101烘爐期間,爐膛溫度TIK-101-17臨時(shí)由數(shù)字溫度計(jì)檢測(cè),該點(diǎn)溫度計(jì)顯示值為550℃,而現(xiàn)場(chǎng)熱電偶實(shí)際測(cè)得的該點(diǎn)溫度已達(dá)660℃,但其他各點(diǎn)溫度顯示均正常,從而影響了烘爐操作。 1.2 現(xiàn)象分析 因裂解爐烘爐需要,臨時(shí)將爐膛內(nèi)3處的溫度接入操作臺(tái)上的數(shù)字溫度計(jì),接線端子編號(hào)如圖1所示。對(duì)流段上部溫度TIK-101-17連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子19和20;對(duì)流段中部溫度TIK-101-18連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子21和22;預(yù)熱段溫度TIK-101-19連接到操作臺(tái)Z20端子排的端子23和24。 故障出現(xiàn)后,檢查發(fā)現(xiàn)數(shù)字溫度計(jì)與操作臺(tái)接線端子的連線中有2根導(dǎo)線接錯(cuò),原應(yīng)接到Z20端子19的線錯(cuò)接至端子23上,從而溫度計(jì)在顯示TIK-101-17溫度時(shí),實(shí)際收到的熱電偶電勢(shì)則來自TIK-101-17的負(fù)線端子20和TIK-101-19的正線端子23。由于鎧裝熱電偶(接地型)的熱點(diǎn)與套管接觸,而套管又與設(shè)備相通,即3支熱電偶的熱點(diǎn)本質(zhì)上是相互連通的。 1.3 處理方法 該故障在烘爐之前不易發(fā)現(xiàn),因?yàn)椋滁c(diǎn)溫度均與環(huán)境溫度相同,產(chǎn)生的熱電勢(shì)大小也一樣;只有當(dāng)3點(diǎn)溫度不相同時(shí),該故障才會(huì)暴露出來。因此,將錯(cuò)接的2根導(dǎo)線改正過來,溫度即恢復(fù)正常。 1 )熱電偶沒有插到保護(hù)套管的底部,造成熱電偶頂端(熱端)與套管底部有一個(gè)空隙,由于空氣的導(dǎo)熱性能較差,熱電偶本身具有散熱作用,因此熱電偶熱端的溫度總要比爐管內(nèi)裂解氣的實(shí)際溫度低,從而造成溫度指示值偏低。 2 )熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線的壓接端子發(fā)生松動(dòng),或中間接線箱內(nèi)端子接觸不良,這些都會(huì)造成熱電勢(shì)信號(hào)源內(nèi)阻增大導(dǎo)致的熱電勢(shì)損失,從而使溫度指示值偏低。 ?。?)熱電偶長期在高溫條件下工作,它的熱電性能會(huì)發(fā)生變化,因此熱電偶應(yīng)在4~5個(gè)月調(diào)換一次。 4 )蒸汽冷凝液有可能進(jìn)入流量計(jì)的導(dǎo)壓管內(nèi),造成2根導(dǎo)壓管內(nèi)的介質(zhì)液柱壓差不等,產(chǎn)生附加零點(diǎn)誤差。因此流量計(jì)導(dǎo)壓管必須仔細(xì)排污,將蒸汽冷凝水排放干凈。 18. 2. 2 工藝方面的因素 工藝方面造成多組爐管出口溫度不一致的原因包括: 1 )裂解爐在運(yùn)行一段時(shí)間后,爐管內(nèi)壁上會(huì)產(chǎn)生結(jié)焦現(xiàn)象,所以需要定期燒焦和機(jī)械清焦。如果工藝上燒焦不充分,某組爐管內(nèi)壁上的結(jié)焦未清除干凈,或爐管出口溫度熱電偶套管上結(jié)焦未燒盡,將造成爐壁傳熱效果變差,使該組爐管內(nèi)裂解氣溫度偏低,或因熱電偶套管結(jié)焦,傳熱性能降低,使測(cè)量溫度偏低。 2 )裂解爐的燃燒器火嘴發(fā)生堵塞或不暢通,減少了該組火嘴的燃燒量,使?fàn)t管溫度降低。為使?fàn)t管溫度達(dá)到頂定值,必須增加對(duì)應(yīng)燃料氣控制閥的開度,以增大通過火嘴的燃料氣量。 3 )在工藝調(diào)換火嘴時(shí),會(huì)暫時(shí)引起爐膛內(nèi)溫度分布不均勻,從而造成各組爐管出口溫度指示不相等的情況發(fā)生。 結(jié)束語 石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障與儀表設(shè)備或控制系統(tǒng)自身因素、工藝設(shè)備故障或工藝操作失誤等有關(guān)。通過實(shí)際案例,探討了鎧裝熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線接線錯(cuò)誤、接觸不良、熱電偶套管內(nèi)積水、熱電偶沒有插到套管的底部、變送器零位不準(zhǔn)等對(duì)溫度測(cè)量的影響,上海自動(dòng)化儀表并給出了相應(yīng)的解決方案。 |