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新聞詳情
提高注水井測(cè)試效率方法的研究油田開發(fā)已進(jìn)入到特高含水期階段,上海上自儀公司注水的好壞將直接影響油田的開發(fā)效果,測(cè)試質(zhì)量是注水好壞的基礎(chǔ)。結(jié)合測(cè)試工作實(shí)際,提出了加強(qiáng)水質(zhì)管理,以提高水質(zhì)質(zhì)量為基礎(chǔ);提高洗井質(zhì)量,以提高洗井效果為前提;加強(qiáng)測(cè)試質(zhì)量跟蹤管理,以提高測(cè)試效率為重點(diǎn);加強(qiáng)測(cè)試資料審核關(guān),以把好資料解釋驗(yàn)收關(guān)為關(guān)鍵;加強(qiáng)測(cè)試流程的優(yōu)化,并應(yīng)用測(cè)試新技術(shù)、新方法提高測(cè)試效率的管理方法,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用后提高測(cè)試效率24.6%。 油田開發(fā)已進(jìn)入到特高含水期階段,注水的好壞將直接影響油田的開發(fā)效果,測(cè)試質(zhì)量是注水好壞的基礎(chǔ)。提高測(cè)試效率,關(guān)鍵要強(qiáng)化管理,理順工作流程。在具體工作中,結(jié)合測(cè)試工作實(shí)際,經(jīng)過研究論證,確定了“五個(gè)加強(qiáng),一個(gè)基礎(chǔ),一個(gè)前提,一個(gè)重點(diǎn),一個(gè)關(guān)鍵,一個(gè)保障”的管理新思路。即:加強(qiáng)水質(zhì)管理,以提高水質(zhì)質(zhì)量為基礎(chǔ);提高洗井質(zhì)量,以提高洗井效果為前提;加強(qiáng)測(cè)試質(zhì)量跟蹤管理,以提高測(cè)試效率為重點(diǎn);加強(qiáng)測(cè)試資料審核關(guān),以把好資料解釋驗(yàn)收關(guān)為關(guān)鍵;加強(qiáng)測(cè)試流程的優(yōu)化,并緊緊應(yīng)用測(cè)試新技術(shù)、新方法,以提高測(cè)試效率。 1提高測(cè)試效率管理方法的研究 1.1加強(qiáng)水質(zhì)管理,提高水質(zhì)質(zhì)量 1)通過對(duì)儲(chǔ)罐清淤,將罐內(nèi)淤泥全部清理,在增加了有效沉降空間的同時(shí)也延長(zhǎng)了沉降時(shí)間,提高了沉降效果,有效的降低了含油和懸浮物含量。加強(qiáng)過濾罐清洗維修,針對(duì)濾后水不合格的問題開罐檢查濾料,共完成8座濾罐換料維修。2)加強(qiáng)反沖洗管理。各污水站完成各自反沖洗參數(shù)優(yōu)化方案,并隨著水質(zhì)變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整采取反沖洗時(shí)確保濾罐的反沖洗強(qiáng)度。3)為了有效避免因注水干線長(zhǎng)時(shí)間未沖洗,受回注水中雜質(zhì)堆積效應(yīng)影響,而造成注水干線二次污染,導(dǎo)致的實(shí)際注水水質(zhì)超標(biāo)的問題。4)加強(qiáng)注水工人的技術(shù)培訓(xùn)和崗位責(zé)任心教育。加大水質(zhì)監(jiān)督力度,每月進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)檢查,及時(shí)反饋水質(zhì)變化,進(jìn)行水質(zhì)分析[1-4]。1.2加強(qiáng)洗井質(zhì)量,提高洗井效果1)完善洗井制度,提高洗井質(zhì)量。注水井洗井(吐水)工作,是注水井清除井筒、油層近井地帶污染物,減緩和恢復(fù)油層吸水能力的重要管理手段。采油礦在洗井(吐水)工作中堅(jiān)持質(zhì)量為本、效率至上的管理方式。針對(duì)施工目標(biāo)井優(yōu)化管理,始終按“A、B、C”管理模式進(jìn)行計(jì)劃安排。把“不對(duì)扣井”、“平欠井”等問題井列為A類井,優(yōu)先安排計(jì)劃施工,避免了問題延續(xù)對(duì)注水質(zhì)量的影響。每月16日提出月度計(jì)劃,洗井早于測(cè)試10天開始運(yùn)行,保證測(cè)洗銜接有序。 2)完善洗井運(yùn)行方式,提高洗井質(zhì)量。目前采油一礦注水井洗井(吐水)工作全部采用罐車收集污水方式施工,為方便管理,在6月份實(shí)行了專業(yè)化管理,6臺(tái)罐車分為2個(gè)洗井班組,每個(gè)班組配備一名專職操作人員,對(duì)班組“定任務(wù)、定目標(biāo)”,實(shí)行工作量考核,調(diào)動(dòng)了洗井班組的工作積極性,保證洗井工作的順利進(jìn)行,提高了洗井質(zhì)量。3)加強(qiáng)洗井跟蹤,做到真正意義上的洗井。在跟蹤過程中重點(diǎn)抓好洗井操作和控制洗井排量,地質(zhì)隊(duì)、采油隊(duì)、洗井班三結(jié)合,地質(zhì)隊(duì)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督管理,采油隊(duì)地質(zhì)技術(shù)員配合監(jiān)督,明確各節(jié)點(diǎn)具體要求,要求洗井人員按要求平穩(wěn)操作,按要求沖洗地面管線,洗井質(zhì)量達(dá)標(biāo)后方能投注,保證洗井質(zhì)量和效率雙達(dá)標(biāo),堅(jiān)決杜絕洗井不認(rèn)真走過場(chǎng)等情況。 1.3加強(qiáng)測(cè)試質(zhì)量跟蹤管理,提高測(cè)試效率 測(cè)試前每月由地質(zhì)隊(duì)測(cè)試崗管理人員與試井隊(duì)技術(shù)員對(duì)所有需測(cè)資料井逐井安排測(cè)試日期,嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行;測(cè)試過程中,為了使層段間注水壓力差異得到充分調(diào)整,嚴(yán)格按層段性質(zhì)進(jìn)行水嘴的調(diào)控,加強(qiáng)層注水一律按層段配注中上限進(jìn)行調(diào)1.4加強(qiáng)測(cè)試流程的優(yōu)化,提高測(cè)試效率2014年4月,在示范班高壓二班采用了“多井同步測(cè)試”方法進(jìn)行測(cè)試,在此期間除去8個(gè)公休日外,該班組還配合調(diào)剖井打撈水嘴2個(gè)工作日,參加技術(shù)學(xué)習(xí)2個(gè)工作日。示范班采用多井同步測(cè)試的實(shí)際工作日18天,在此期間共測(cè)試分層注水井8口,共計(jì)23個(gè)層段,測(cè)試流量曲線37張,調(diào)整層段水嘴4層,測(cè)試合格層段21層,欠注層2層(水嘴均放至非常大),合格率為91.3%。從示范班測(cè)試結(jié)果看,采用多井同步測(cè)試方法,測(cè)試一口井僅需2.25個(gè)工作日,而在此期間,其它10個(gè)未采用多井同步測(cè)試方法的高壓班組,單井平均測(cè)試周期為3天。4—7月,示范班平均一個(gè)月測(cè)試8口井,共測(cè)試32口井。而非示范班一個(gè)班平均一個(gè)月測(cè)6口井,4個(gè)月共測(cè)24口井。由此可見,采用多井同步測(cè)試方法的示范班與采用傳統(tǒng)測(cè)試的非示范班對(duì)比,測(cè)試效率提高25%。同時(shí),采用多井同步測(cè)試可以減少注水井開關(guān)井次數(shù),保證了每口井的測(cè)試均在壓力點(diǎn)與注水量穩(wěn)定的前提下進(jìn)行,既提高了測(cè)試成功率,又保證了測(cè)試質(zhì)量[5-7]。 1.5積極開展技術(shù)革新,提高測(cè)試效率 1)改進(jìn)注水井驗(yàn)封方式。目前六廠的注水井驗(yàn)封方式為:“開關(guān)開”,采用“開關(guān)開”方式驗(yàn)封,在每一個(gè)層位驗(yàn)封后都要進(jìn)行關(guān)井泄壓,以便上提儀器進(jìn)行下一層位驗(yàn)封,這樣每個(gè)層位驗(yàn)封時(shí)都增加了一次關(guān)井泄壓操作,增加每口井的測(cè)試驗(yàn)封時(shí)間,同時(shí)也增加了卡鉆事故的發(fā)生概率。建議把“開關(guān)開”驗(yàn)封方式改為“關(guān)開關(guān)”,這樣既避免了以上的弊端,又能達(dá)到同樣的驗(yàn)封效果,提高了驗(yàn)封測(cè)試效率。2)研制投、撈一體式測(cè)試工具。注水井分層測(cè)試管柱在一些因素的影響下,易出現(xiàn)不密封現(xiàn)象,影響分層注水效果,易造成水井作業(yè)而引起經(jīng)濟(jì)損失。為此,對(duì)部分井進(jìn)行測(cè)試前批量驗(yàn)封,但由于層段吸水量的下降,部分層段已無堵塞器,無法達(dá)到驗(yàn)封的目的。必須重新投放堵塞器,同時(shí)出現(xiàn)單層不密封的井層也要進(jìn)行投撈堵塞器,增加了勞動(dòng)強(qiáng)度。針對(duì)以上情況,為了提高驗(yàn)封效率減少測(cè)試工作量及不必要的作業(yè)費(fèi)用,進(jìn)行投撈一體的專用工具的研制,使得一投一撈工作程序變成了只需要投一次的工作,減少了50%的工作量。3)改進(jìn)測(cè)試地滑輪。在測(cè)試起下電纜過程中,由于地滑輪承受較大的拉力,轉(zhuǎn)速大。而該滑輪軸屬單片受力,受力軸受垂直角度拉力外,滑輪軸和滑輪軸承還承受側(cè)向力有偏磨現(xiàn)象發(fā)生,很容易拉彎、拉斷發(fā)生危險(xiǎn),儀器也有可能掉入井下,針對(duì)以上問題,建議將地滑輪的滑輪軸和滑輪軸承進(jìn)行改進(jìn),將滑輪軸和軸承加大,增加了地滑輪的使用壽命,同時(shí)可有效避免電纜拔斷儀器落井水井作業(yè)問題的發(fā)生[8-10]。 2提高測(cè)試效率技術(shù)方法的應(yīng)用 2.1電磁流量計(jì)的應(yīng)用效果 某作業(yè)區(qū)于2012年8月使用電磁流量計(jì),測(cè)試410井次。從使用情況看,非集流電磁流量計(jì)測(cè)一口井所用時(shí)間短,一次下井可連續(xù)降壓測(cè)試,而集流式電子流量計(jì)一次下井只能測(cè)一個(gè)壓力點(diǎn)。使用非集流電磁流量計(jì)的班組平均每個(gè)月測(cè)試7口井,使用集流式電子流量計(jì)的班組平均每個(gè)月測(cè)試6口井,使用非集流電磁流量計(jì)的班組平均每個(gè)月可多測(cè)1口井,測(cè)試效率提高17%。2.2磁性雙作用投撈器的應(yīng)用效果磁性雙作用投撈器一次下井可連撈帶投、雙撈,投撈一個(gè)層水嘴只需30min,采用常規(guī)單爪投撈器卻需要60min,磁性雙作用投撈器投撈一個(gè)水嘴縮短了30min;同時(shí)用磁性雙作用投撈器和單爪投撈器,在3個(gè)層段的分層水井上打撈水嘴進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果磁性雙作用投撈器打撈3個(gè)層段水嘴,儀器起下3次,需要90min,單爪投撈器打撈3個(gè)層段水嘴,儀器起下6次,需要180min,測(cè)試效率提高50%。 2.3恒流式偏心配水堵塞器的應(yīng)用效果 恒流偏心配水堵塞器有快的反應(yīng)速度這一優(yōu)點(diǎn),使井在壓力突然變化時(shí),流量會(huì)隨之產(chǎn)生較大變化,但瞬間即可恢復(fù)恒流,保證了全井水量恒定,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度;而普通水嘴的井,壓力突然變化,流量會(huì)隨之產(chǎn)生較大變化,就得重新測(cè)試,這樣無形中增加了測(cè)試工作量。對(duì)2013年上半年、下半年因壓力、水量異常重新測(cè)試井進(jìn)行對(duì)比,2013年上半年因壓力、水量異常復(fù)測(cè)32井次,在11口井應(yīng)用恒流偏心配水堵塞器后,2013年下半年復(fù)測(cè)26井次,測(cè)試效率提高19%。 2.4除垢器和小鉛膜的應(yīng)用效果 對(duì)于測(cè)試過程中的異常井,我們采用除垢器和小鉛模配合使用。2015年上半年遇阻20口井,采用除垢器,解決3口井,節(jié)約了作業(yè)井費(fèi)用,避免了因遇阻影響測(cè)試進(jìn)度。以往遇到遇阻井,首先洗井,洗井無效再上高壓熱洗,一口井要耽誤幾天才能上井測(cè)試,有時(shí)耽誤幾天非常后還得上報(bào)作業(yè)。采用除垢器后,測(cè)試效率提高15%。同時(shí),在異常井上還應(yīng)用了小鉛模,及時(shí)判斷了異常井的原因,如西3-2井,上井測(cè)試時(shí)偏Ⅰ層下不去,通過打鉛模,發(fā)現(xiàn)鉛模底部凹進(jìn)去,大約直徑2mm,這時(shí)我們判斷井下有落物。2014年上半年,通過打鉛模判斷井壁結(jié)垢而下除垢器通井,共少作業(yè)14井次,減少了上井驗(yàn)證次數(shù),減輕了測(cè)試工作量。20口遇阻井,在未使用小鉛模時(shí),驗(yàn)證25次,使用小鉛模后,驗(yàn)證20次,可減少5次,測(cè)試工作效率提高了20%。 3結(jié)論 通過強(qiáng)化測(cè)試管理,上海上自儀公司應(yīng)用新技術(shù),有效提高了測(cè)試效率。2014年,試井隊(duì)注水井分層測(cè)試率100%。在示范班除采用多井同步測(cè)試外,還全部應(yīng)用非集流電磁流量計(jì)、磁性雙作用投撈器、除垢器、小鉛模、恒流堵塞器等新工藝進(jìn)行測(cè)試,通過4個(gè)月的測(cè)試情況來看,與非示范班相比,測(cè)試效率提高24.6%。 |