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新聞詳情

發(fā)電機功率變送器故障導致機組停運原因分析及措施

來源:上海自儀公司作者:上海自儀公司網(wǎng)址:http://

上海自儀公司在電力系統(tǒng)發(fā)展的過程中,發(fā)電機功率變送器是發(fā)電廠電力系統(tǒng)重要的控制設(shè)備,其直接影響發(fā)電機的運行狀態(tài)。近期因發(fā)電機負荷變化或故障時,誘發(fā)發(fā)電機功率變送器發(fā)生故障,導致機組其他主要設(shè)備參數(shù)異常,直接引起機組給水流量低的保護動作,觸發(fā)機組MFT保護機組解列。


隨著發(fā)電廠電力系統(tǒng)的不斷進步,電力自動化水平在不斷提高,在發(fā)電廠AVC、AGC、DCS、一次調(diào)頻系統(tǒng)等得到了廣泛的應(yīng)用[1],但過程中,也暴露出不少因技術(shù)不完善或設(shè)備控制邏輯缺陷問題,導致發(fā)電機機組出現(xiàn)非計劃停運的事件。


2018年7月28日16時38分,某發(fā)電廠發(fā)生一起由于發(fā)電機功率變送器故障及DCS控制邏輯缺陷,調(diào)整不及時,導致機組給水流量低低發(fā)機組MFT保護機組列。


1、事故發(fā)生經(jīng)過

7月28日16時34分,運行人員接中調(diào)電話令:“要求1號機組退出AGC調(diào)整,將負荷由500MW減至470MW保持。”運行主值開始時35分機組負荷突然開始出現(xiàn)大幅度波動,給水流量、總給煤量、主蒸汽溫度、主蒸汽流量、主蒸汽壓力正在跟隨機組負荷整體趨勢緩慢降低,汽輪機關(guān)小趨勢,從負荷波動開始至平穩(wěn)過程中,1、2號調(diào)門均由100%關(guān)至88.6%,3號調(diào)門由17%關(guān)至16.5%。16時36分58秒,值長馬上下令,汽機控制方式由主控切換為手動控制,機組轉(zhuǎn)為VF控制方式,即鍋爐自動跟蹤機前壓力,汽機為閥位手動號機組負荷指令在16時37分16秒由453MW突然下降到128MW,且在16時37分28秒再次下降到83MW,導致1號鍋爐開始自動大幅水量。運行主值在16時37分50秒切除了鍋爐主控的自動開進行相關(guān)的調(diào)節(jié),但在16時38分18秒鍋爐因給水流量低低保護動作,觸發(fā)機組M列。


1號機組解列后,各專業(yè)技術(shù)人員到達現(xiàn)場,開展相關(guān)現(xiàn)場技術(shù)分析,初步判斷造成本次機組解列的主要原因為參與DCS控制的有功功率變送器控制邏輯缺陷,導致機組故障解列。并對現(xiàn)場做進一步檢查確認,引起DCS功率出現(xiàn)異常的是3WF和4WF,2個功率變送器故障引起


2原因分析

發(fā)電機有功功率變送器損壞是本次事故的主要原因。1號機組DCS功率選擇模塊的邏輯是:3個功率變送器的輸入全部正常時,輸出中值,當有時,輸出剩下2個的平均值,若剩下2個值差大于100MW時,則輸出2個中的大值,并發(fā)出功率壞點的信號。3個功率變送器中,變送器A于6月2未能發(fā)現(xiàn)和處理。7月28日,功率變送器B故障,且此次損壞過程不像變送器A數(shù)值突降至零,而是緩慢降低,導致功率變送器B與C的偏差約等于間,DCS的選擇功能塊反復(fù)輸出二者的平均值或二者的大值,造成了負荷波動的假象。


DCS控制邏輯存在缺陷是本次事件的主要原因。汽機主控切手動后汽機負荷指令有2個跟蹤值,shou選為跟蹤當前負荷,該回路沒有問題。但當故障信號觸發(fā)后,則回路會跟蹤當前的鍋爐主控的輸出值。邏輯中鍋爐主控的輸出值實際為總的給煤量,其數(shù)值與當前負荷存在較大的偏差,切換瞬間必汽機主控切手動之后,汽機主控輸出指令立即由原來的453MW負荷變?yōu)椋保梗罚停?,而197MW對?yīng)的主汽壓力設(shè)定值為9.7MPa,鍋爐主控MPa的前饋之后,又立即變成了126MW。由于當時鍋爐主控仍在自動狀態(tài),在主汽壓力實際值22MPa與設(shè)定值9.7MPa的偏差下繼續(xù)往?。常贩郑矗睹耄仩t主控輸出小于80MW,內(nèi)部邏輯將其直自動切除(真自動與假自動的區(qū)別是:真自動的輸出是根據(jù)偏差調(diào)節(jié)出來的,假自動的輸出定的函數(shù)輸出,但在CRT操作界面看來都屬于自動狀態(tài)),故在CRT界面看來鍋爐主控和汽機主控的輸出都固定在79MW,負荷跟蹤指令大幅度變給水流量低低觸發(fā)MFT保護動作跳機。運行值班人員對負荷大幅波動原因判斷不準確和應(yīng)急處理能力欠缺是本次事故的次要原因。


運行值班人員在判斷有功功率大幅波動原因時出現(xiàn)偏差,誤認為高壓調(diào)整門優(yōu)化引起的,shou先將汽輪機主控切為手動,待發(fā)現(xiàn)給水和給煤量失控主控切為手動,錯過#佳的事故處理時間,也是引起本次事故的次要原因。


3事件暴露問題

①電廠管理人員對設(shè)備故障未能及時發(fā)現(xiàn)處理,當發(fā)電機有功功率變送器A故障后,運行和電氣檢修人員沒有及時給予處理。


②產(chǎn)品質(zhì)量存在一定的問題,發(fā)電機功率變送器存在質(zhì)量不穩(wěn)定的缺陷,給機組安全穩(wěn)定運行帶來隱患。


③熱控邏輯組態(tài)存在重大隱患,功率變送器故障后,汽機主控在手動狀態(tài)下不應(yīng)跟蹤給煤量,而應(yīng)跟蹤另外1個負荷值或經(jīng)當前給煤量計算出的1值,這樣才能避免切換時引起機組負荷指令的大幅擾動[2]。


④運行人員對功率異常波動的判斷和應(yīng)急處理能力不足。功事變送器故障導致負荷顯示出現(xiàn)波動后,機組實際的其他各項參數(shù)平穩(wěn),如勵磁電壓、的開度、主汽壓力、調(diào)節(jié)級壓力等并未發(fā)生明顯變化,且DEH側(cè)的功率顯示也未發(fā)生波動,此時不宜匆忙進行重大操作;又或者在確定要將汽機主控切時將鍋爐主控切至手動進行干預(yù),這樣則能避免鍋爐在自動狀態(tài)下繼續(xù)降低指令,不至于使當時的工況繼續(xù)惡化。


4防范措施

①將發(fā)電機有功功率變送器設(shè)置故障聲音報警,以便運行及時發(fā)現(xiàn)故障信號。


②將已壞的功率變送器進行更換,將原來已調(diào)換的通道恢復(fù)正常。聯(lián)系功率變送器生產(chǎn)廠家對該批次的功率變送器進行質(zhì)量分析,查找故障原因和時,對其他兄弟單位使用功率變送器的情況進行調(diào)研,以保證功率變送器的質(zhì)量。


③重新全面梳理優(yōu)化各模擬量控制系統(tǒng)的邏輯組態(tài),特別是那些未經(jīng)試驗驗證過的極端情況下的邏輯,確保機組組態(tài)在各小概率工況下邏輯的準確性。


④充分利用仿真機,模擬各種正常和非正常條件,驗證DCS系統(tǒng)各子系統(tǒng)的顯示、聯(lián)鎖、保護和調(diào)節(jié)功能,及時發(fā)現(xiàn)和消除DCS邏輯隱患。另機對機組的仿真過程,提高運行人員和檢修人員對機組事故現(xiàn)象的認識和機組異常工況的快速處理能力。


5進一步的優(yōu)化完善的措施

5.1對機、爐主控重要測量信號異常的報警梳理將機組功率、主汽壓力、給水流量、總送風#、爐膛壓力等冗余測量信號的故障報勢、測量信號重新檢查確認(見表1)。并將冗余信號選擇模塊報警輸出和調(diào)節(jié)偏差報警引出至軟光字牌,當信號異常時,發(fā)出“XXX異?!甭暪鈭缶?。


5.2增加主要系統(tǒng)輸出指令閉鎖增減功能為防止調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出指令化過快,增加了送風調(diào)節(jié)系統(tǒng)、爐膛壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)、一次風母管壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)統(tǒng)指令與反饋偏差大時,禁止指令向偏差增大方向變化的功能,直到偏差減少后恢復(fù)正常調(diào)節(jié)功能。


5.2.1送風機調(diào)節(jié)系統(tǒng)。爐膛壓力大于500Pa或總風量指令大于實際風量300t/h或風機動葉開度指令大于動葉反饋5%,風機動葉膛壓力小于-800Pa或總風量指令小于實際風量-300t/h,或風機動葉開度指令小于動葉反饋5%風機動葉開度禁減。


5.2.2爐膛壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)。爐膛壓力小于-800Pa或風機動葉開度指令大于動葉反饋5%,引風機動葉開度禁增;爐膛壓力大于500P開度指令小于動葉反饋5%,引風機動葉開度禁減。


5.2.3一次風母管壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)。一次風母管壓力高于設(shè)定值2KPa或風機動葉開度指令大于動葉反饋5%,引風機動葉開度禁增;一次風設(shè)定值2kPa或風機動葉開度指令小于動葉反饋5%,引風機動葉開度禁減。


5.2.4給水調(diào)節(jié)系統(tǒng)??偨o水流量高于設(shè)定值300t/h以或單泵入口流量高于設(shè)定值200t/h,上海自儀公司或給水泵轉(zhuǎn)速指令高于轉(zhuǎn)速反饋30n,給水泵轉(zhuǎn)速指令禁增;總給水流量低于設(shè)定值300t/h,或單泵入口流量低于設(shè)定值200t/h,或給水泵轉(zhuǎn)速指令低于轉(zhuǎn)速反饋300r泵轉(zhuǎn)速指令禁減。